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第944章 这事儿我熟啊

2025-03-03

第944章 这事儿我熟啊
实际上,就算到了高振东上辈子,工艺得到改进之后,电解铝的能耗在生产成本中的占比也超过40%,算是能耗大户了,在这个年头就更加夸张。

见高振东边听边点头,总工笑着道:“我们都知道,高总工您在冶金方面是大师,对于节能降耗也非常有心得……”

这话可不是恭维,黔阳钢厂就在市里,他们在推广使用高氏高炉操作线之后的效果,同为十七机部的企业,黔山铝厂还是非常清楚的。

“所以我们就想啊,能不能请高总工和部里沟通一下,请部里在我们铝厂的节能降耗方面,也做一点工作。当然,我们知道,这个事情急是急不来的,就是想,能不能把这个事情启动起来。”

诶,要是这是几十年后的铝厂,在这方面我还真不敢说,但是现在的铝厂嘛……高振东就有话说了。

这事儿我熟!
他都不用去翻找什么东西,就是他记忆里在长辈家里看到的那些,就够现在用,毕竟那些东西就是和这个铝厂有关的。那时在长辈家里没事儿干,学习之余全特么看这些玩意去了,高振东这脑瓜子记忆超级好,随随便便都能想起不少来。

铝这个东西好啊,就一样就足以说明它的重要性:造飞机!
高振东别的可能不知道,反正就这一样,就足够重要。

“嗯,的确,你们现在的生产工艺,刚才我看过,能耗的确有改进的空间。”高振东笑道,有的改进可能现在做不了,但是有一些还是没问题的。

嗯?这你也懂?

这是铝厂的同志万万没想到的,本来他们的想法,最主要还是能通过高振东,让部里对这个事情更加重视一些,启动起来。

炼钢和电铝,完全是两回事,高总工不了解也很正常,从来没有听说他在这方面有所建树。

“哎呀,如果现在高总就能指导一下,那就太好了!来来来,都听着。”

铝厂技术处的同志们也在会议室里,接待高总工,要是没有搞技术的人在,那还真是不合适。

“先不说电的事情,你们现在用的阳极和阴极,我刚才听过介绍,现在阳极消耗应该是超过500kg/吨铝吧?而且从材料特性上看,阴极的力学、导电、导热性能也不是很好。”高振东一深入到细节,切入点就和同志们想的不太一样。

如果说电方面的事情,他本来就是搞电的,而且也搞过ESR这类工艺,多少触类旁通清楚一些倒也不是稀奇的事情,但是电解的阳极和阴极这玩意,就是另外一回事了。

“对对对,甚至有时候阳极消耗还要大大超过这个数字,至于阴极,槽龄的确是不太理想,刚才您提到的那几个方面也不好。”铝厂的同志对于高振东能看出这些,倒是不太奇怪,这些都写在纸上的。

不过纸上的一串光秃秃的数据,在没有对比的情况下,高总工是怎么看出来参数不好的,这他们就不是很理解了。

但是他们没想到高振东不但能看出来,还能想办法。

“阳极这方面,我们的石油焦和沥青焦的质量的确是比较一般。我建议你们和东北碳研院沟通一下,他们在利用沥青焦和石油焦制造石墨块这方面,而且和我一起改进过石墨的生产工艺。我不清楚他们的工艺能不能用于你们这里,但是至少对于先天不足的沥青焦和石油焦,他们最终的石墨化产品质量还是不错的。这个事情,你们可以通过部里协调。”

高振东不清楚自己提供给东北碳研院的石墨改良生产工艺是否有用,但是至少也是一条方向,最大的问题是东北碳研院那相当一部分产品是用于不计成本的地方,能否用在消耗量极大的电解铝阳极上面,他不清楚。

但是至少如果东北碳研院下放一部分技术,想来是有一定效果的。后来普通电解铝工艺正常的消耗量,大概是400kg/吨铝,还是有很大空间,见效也是比较容易的。

“那就太好了,我们一直苦于阳极炭块质量比较差,消耗很高,如果能多少改进一些,也能大大节省成本。”

“至于你们的阴极,你们可以考虑从几个方面入手。一是材料,你们是用的无烟煤炭块,对吧?”

“对,高总您是行家啊。”铝厂技术处的同志有点找到自己人的感觉,人家能一口清清楚楚的说出来,那说明高总工是真的在这方面有研究的。

“黔山煤多,而且无烟煤炭块的磨蚀速度低一些,你们因地制宜选用这个东西很正常。”

佩服,连原因他都找到了:“高总工,这个炭块有问题?”

高振东点点头又摇摇头:“对于你们当前的条件来说,这个炭块没有什么问题,生产是要根据环境条件来决定的,一味的追求更高并不是好事,实际工作往往是受限的。不过如果你们条件好了,我建议是使用石墨化阴极炭块,从机械性能、导电、导热来说,这种阴极炭块都要优于无烟煤,虽然磨蚀速度略高一些,但是综合性能却是更好的。”

石墨化的炭块,某种程度上可以说是专门进行调优的结果,其机械性能、导电导热,肯定是比无烟煤炭块要好,要不然东北碳研院也不会存在,毕竟石墨这个东西,并不是只用于航空航天。

高振东拉硅单晶,也同样要用到这东西。

“啊,好的,我明白了,谢谢高总。”高振东没有一口武断的说现在的无烟煤炭块就不能用,这在他们看来是非常务实的,充分考虑到了现有的条件。但是高振东提出的这个新方向,对他们启发非常大。

炭就是炭,没想到还有那么多弯弯绕绕。

“至于槽龄,你们可以考虑研究采用碳-氮化硅侧壁内衬,加上底部防渗内衬,应该能够对槽龄有改观,但是还是那句话,要根据条件,一步一步走。”

高振东这才终于说到了他们最关心的东西。

“至于电,我第一个建议是降低你们的电解电压,能降低1mV算1mV。”

与一般人第一感觉完全相反,电解铝的电压是非常低的,这么说吧,理论上可以手摸电门,只有4V不到,每降低1mV,都能提升电流效率,而电流效率是影响电耗的重要因素。

“降低电压?那电流不是就不够了?”

这就是一个矛盾,电压低了,电流就小了。

“降低电解质中氧化铝浓度,可以降低电解质的电阻,但是不要降得太低,太低的话电阻就又上去了,而且会增加阳极效应,降低电流效率。这个你们可以试验,我建议是在3%~4%之间。”高振东笑道。

同志们不知道高振东哪儿来的这个数字,可能是人家早有研究吧。

实际上电解铝里的氧化铝浓度和电阻的关系,非常有意思,从8%开始到大约4%,是一路降低,但是当浓度低过4%时,电阻会反过来上升。

“这样啊,明白了,我们回头一一试验一下。”

“除了低压之外,建议是低温。”

“低温?低温不会降低电解反应的剧烈程度吗?”

高振东摇摇头:“不会,电解过程中产品的生成,理论上只和电子的转移数量有关。至于低温能降低电耗,原因很简单,你想维持越高的反应温度,那电解槽向空气中散射的热量就越高,这个道理我想大家都很明白吧?”

“啊?这么简单?”

“好像是这么个道理。”

“大道至简,大道至简啊。”

高振东补充道:“我估算过,每降10度,电流效率能提高1%~2%,这是一个非常可观的数字,当然,也不能太低,理论上只要温度高于铝的熔点200摄氏度就能正常生产,但是我们都知道,理论是要联系实践的,再结合温度控制需要一点过热度来完成控制过程,所以我的建议是你们可以试试电解温度控制在925摄氏度~935摄氏度之间,同时加强电解槽的保温措施,还能进一步降低电耗。”

虽然不知道高振东这么多数据,在他都不搞电解铝的情况下是怎么来的,但是同志们已经顾不得那个了,如果真的是按照高总工说的,那么3%的电流效率提升是很可能达到的,而且并不需要花费太多的代价。

可别小看这一点点提升,电解铝理论能耗是6320度电/吨,实际上更是远超这个数字。

“高总工,还有么?”

高振东想了想,笑道:“我给你们总结一句话吧,‘低温、低分子比、低氧化铝浓度、低效应系数、较高的极距’。当然,这里面每一个‘高低’,你们都要注意过犹不及的问题。”

“四低一高,明白了,我们就向着这个方向去调整工艺,看看能节约多少电下来。”

高振东道:“不过有一个东西,你们是要先展开研究,否则你们的低温是不大搞得起来的。”

“高总,什么东西?”

“电解质,电解质体系你们要换一下,就好像ESR的电渣重熔的渣系一样,这东西不好好弄一下,这个事情做不好。”

(本章完)

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